Я старался, но так получилось )
Я старался, но так получилось )
Сегодня провел два испытания перезаряжаемого двигателя торцевого горения с топливом на ПХА. Для первых тестов заряд топлива был укорочен в три раза от штатного.
Состав топлива ПХА-81; РБ-15; масло3; CuO-1. Критика 5мм. Шашка L~26мм.; Ф43мм.; КН~75. Вес топлива 63грамма. Время работы на режиме ~1.8сек. Предполагаемая тяга ~6кг.
Порадовало то что после работы температура корпуса двигателя в на стыке с крышкой соплового блока была порядка 45градусов.
Теперь можно делать тест с полной загрузкой топлива и потом ставить в ракету от gmurus.
Ракетный двигатель-51-1 https://youtu.be/gK_J3SOe-PE
Ракетный двигатель-52-1 https://youtu.be/uI-WkePnXKs
Красиво работает!
Но первое видео не даёт смотреть, пишет, что автор ограничил доступ, нужен пароль.
После первых испытаний нового двигателя осталась некоторая неудовлетворенность. Поэтому решил сделать еще парочку с другими условиями. В этих тестах, как и в предыдущих заряд топлива был укорочен в три раза от штатного.
Испытание 53.
Топливная шашка выполнена как двухрежимная - стартовый КН больше маршевого.
Состав топлива ПХА-81; РБ-15; масло3; CuO-1. Критика - 5мм. Шашка - L~25мм. Свод ~15мм. Ф43мм. Начальный - КН~100 Маршевый - КН~75. Вес топлива 51грамма. Время работы на режиме ~1.1сек. Предполагаемая начальная тяга ~10кг.
Испытание 54.
Топливная шашка торцевого горения с постоянным КН и уменьшенной критикой.
Состав топлива ПХА-81; РБ-15; масло3; CuO-1. Критика - 4мм. Шашка - L~25мм.; Ф43мм. КН~123. Вес топлива 61грамма. Время работы на режиме ~1.55сек. Предполагаемая тяга ~7.8кг.
Кстати в этих моторах тепловая защита корпуса использовалась повторно и взята от предыдущих испытаний.
Ракетный двигатель 53 01
https://youtu.be/YqQNEFh3geI
Ракетный двигатель 54 01
https://youtu.be/7a3yLy2S29w
Облетал подаренную бортовую камеру, получил вполне себе такое отменное бортовое видео Спасибо, теперь летать стало интереснее. Жаль, до облаков не достал (333 метра). Камера записывает файлы по 2 минуты. Так получилось, что момент срабатывания ССР четко попал на время стыка файлов. Еще я ее кривовато прикрепил на корпусе, но для первого раза пойдет. Камера летала на двухметровой ракете, мотор БС на обычной сорбитовой карамели. Ракета при наборе высоты/скорости издавала страшный трубный звук. Спуск состоялся на трех парашютах (два тормозных и основной). Основной был просто уложен/скручен в корпусе, релиз-девайсов не использовал. Алгоритм выпускания парашютов мне понравился. 10 метров летим вниз, с пламенем отстрелился обтекатель, мгновенно вышли два парашюта, уверенно произошло разделение корпуса (парашютов то тормозных теперь два), через секунду открылся основной парашют. Визуально все было прекрасно видно практически невооруженным глазом. Приземление недалеко от места старта. Радиоконтроль полета не использовал. В момент схода с направляющей ракета легла на ветер, потом немного выровнялась и дали так и полетела.
https://youtu.be/wXQrmSH2_Rk
Привет,а есть гдето специалезированный форум по ракетам?
Очень интиресно.
Спасибо! Да она всегда так крутилась (на взлете), яж ей стабилизаторы повклеивал под небольшим углом для этого. А звук убрал, бо там обратный отсчет и рёв ветра неинформативный ☺. Трубный звук сверху очень нереальный был, такое себе звукоизвлечение стабилизаторов, корпуса и сквозных алюминиевых шпилек на скорости.
- - - Добавлено - - -
А на спуске она тоже всегда крутилась, раньше это не мешало. Получается, что камеру нужно попробовать крепить на верхнюю часть корпуса, там нет стабилизаторов и она должна быть более статичной
- - - Добавлено - - -
Конструкция из трех парашютов была весьма устойчива, ее сильно не закручивало.
- - - Добавлено - - -
А еще момент один, ее на спуске то в одну сторону закручивает, то в другую
Прикладываю график крайнего полета 29.05.2016 двухметровой пластиковой ракеты.
Что примечательного, контроллер БРЭО я подпалил немного, и он компьютером перестал определяться. Но в коде есть вывод в сериал, я воспользовался этим, подключился к TX другим контроллером и считал все данные.
максимальная высота: 333 м
высота инициирования ССР: 321 м
время до аппогея: 9,428 сек
время записи лога высоты: 23,158 сек
скорость записи данных: 21
Здорово, что данные не потеряны!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)